Boomer281掘进台车在李楼铁矿巷道掘进施工中的应用

1 工程概况

按照李楼铁矿矿床特点和开采要求,该矿引进了安特拉斯公司生产的Boomer281掘进台车,专用于平巷开拓与采准施工。目前,该型台车在李楼铁矿掘进台效已达180m/(台×月)。井下巷道掘进时主要采用Boomer281掘进台车进行钻孔作业,该型台车技术参数为钎杆长度3.5m,最大钻进孔深3.3m,钻头直径45mm,钻孔直径48mm,扩孔钻头直径89mm,孔径93mm。巷道掘进选用了φ32mm2#岩石乳化粉状炸药和2#岩石乳化水胶炸药。为进一步提升该矿巷道掘进施工效率和质量,本研究通过对爆破方案进行设计,并对爆破技术参数进行优化取值。

2 爆破方案设计

由于该矿围岩主要为Ⅰ、Ⅱ级围岩,岩石硬度较大,本研究巷道掘进施工采用全断面一次爆破方法。

2.1 爆破参数确定

(1)炮孔直径及炮孔深度。目前该矿巷道掘进采用的药卷直径为32mm,参照选取的钻孔机具型号,炮孔直径d取48mm。为加强掏槽槽腔内岩石的破碎和抛掷作用,掏槽眼钻孔深度一般比周边眼深0.15~0.25m。但在实际操作过程中如果掏槽深度超钻200mm,下一班组施工过程中会出现布眼困难现象,故本研究掏槽眼深度L=3m。

(2)周边孔密集系数。周边孔密集系数m是指周边孔间距a与最小抵抗线W的比值,一般情况下,硬岩取0.8~1.0,软岩取0.6~0.7,本研究m=1。

(3)周边孔间距和最小抵抗线。本研究根据光爆试验结果并结合现场巷道围岩实际情况,周边孔间距a=500mm,当m=1时,光面爆破的最小抵抗线(即光爆层厚度)W=500mm。

(4)周边孔倾角及装药集中度。周边孔的施工由于受到凿岩台车或操作技术的限制,需要向上或向外偏斜一定的角度,一般为3°~5°,以确保断面轮廓不缩小,但需确保眼底不超出设计轮廓10cm,周边眼爆破后的实际轮廓面呈缓阶梯状。当进行全断面一次光面爆破时,周边眼的装药集中度Qx=200~300g/m,软岩中取小值,硬岩中取大值。结合现场实际通过计算,周边眼装5卷药,其中1卷为水胶炸药,4卷为粉状炸药,单孔装药量为800g,Qx=267g/m。

(5)掏槽形式。根据单炮进尺要求以及现场实际施工情况,采取直眼掏槽的形式(图1)。其中,空孔为φ93mm扩孔,当掏槽装药孔起爆后,装药孔对周边空孔产生强力的挤压作用,使得掏槽槽腔内岩石破碎,而后通过爆破气体的余能从槽内抛出,达到掏槽的效果。通过现场爆破试验,认为在坚硬岩层中采用直眼掏槽方式爆破效果较好。

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▲图1 直眼桶形掏槽形式

2.2 炮孔数目和装药量

在实际施工过程中,由于各种因素的叠加,炸药单耗应大于理论值1.97kg/m³,本研究取2.6kg/m³。

2.2.1 炮孔数目

单个爆破循环中的总炮孔数计算公式为

g1

式中,q为炸药单耗,2.6kg/m³;s为巷道掘进断面面积,13.42m²;η为炮孔利用率,0.87;m'为每个药卷长度,0.2m;a为装药系数,0.488;p为每个药卷质量,干粉0.15kg,水胶0.2kg。经计算并结合现场实际情况,本研究N=75。

2.2.2 炮孔装药量

单孔装药量Q的计算公式为

g2

式中,α为平均装药系数;G为药卷质量,2#岩石炸药每卷质量为0.15kg;H为药卷长度,0.2m。

掏槽眼,α=0.87,Q=1.95kg。辅助眼,α=0.5~0.67,Q=1.35kg。顶眼与侧眼,由Qx可知,Q=0.8kg。

底眼,α=0.8,Q=1.85kg。经计算:掏槽眼总装药量Q1总=26kg,辅助眼总装药量Q2总=36.45kg,顶眼和帮眼总装药量Q3总=16.8kg,底板眼总装药量Q4总=12.95kg,空眼装药量为0,则总耗药量Q总约90kg。

2.3 炮孔布置

根据巷道围岩特征,经过多次实验,本研究确定的炮孔布置方式如图2所示。首先布置掏槽眼,周边眼严格按设计开挖轮廓线布置,周边眼间距不宜大于600mm。辅助眼根据“上稀下密、中部均匀分布”的原则布置。

2.4 装药方式和起爆网络

2.4.1 装药方式

对于顶眼、帮眼及辅助眼采用不耦合间隔装药,掏槽眼和底眼采用连续不耦合装药形式。孔底2卷φ32mm乳化水胶炸药,外接φ32mm乳化粉状炸药;其他炮孔孔底1卷φ32mm乳化胶状炸药,外接φ32mm乳化粉状炸药。其中,帮、顶眼采用“3-1-1”间隔装药方式,连接1发雷管和导爆索。掏槽眼和底眼采用连续装药形式,单孔13卷,1发雷管孔底起爆。辅助眼采用连续装药形式,单孔8~10卷,1发雷管孔底起爆。顶眼和帮眼采用空气间隔装药方式,周边眼结构为“3-1-1”,1发雷管孔底起爆,严格堵塞炮孔,堵塞距离不小于200mm。

2.4.2 起爆网络

采用导爆管起爆法,采用串并联爆破网络(图2),相关爆破参数取值见表1。

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▲图2 炮孔布置示意

表1 爆破技术参数取值

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3 结语

以李楼铁矿为例,结合Boomer281台车,对该矿巷道爆破掘进施工方案进行了设计,并对爆破技术参数进行了优化取值。实践表明:采用Boomer281台车后,巷道掘进的钻孔时间得到了有效减少;光爆后,岩碴块度较小且均匀,有利于装碴,节省了装运时间,清理危石或补炮时间大大缩短,减少了支护成本;通过控制光面爆破后巷道的断面规格及成型质量,有效降低了巷道的超、欠挖量,在节省了炸药等火工品消耗的同时降低了巷道后期的支护工程量,有效降低了生产成本,降低了井下工人的劳动强度,改善了作业环境。